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1、实例
某A电厂一台300MW机组,SCR烟气脱硝装置反应器采用“2+1”布置方式,进行了超低排放改造,SCR设计入口NOx浓度为500mg/Nm3,出口浓度45mg/Nm3,脱硝效率>91%,目前SCR入口NOx浓度在400-670mg/Nm3之间。
超低排放改造后运行大约一周时间,出现了如下情况。
情况a.空预器发生了堵塞,A侧空预器压差为2.34kPa,B侧空预器压差为1.49kPa,比原先的1.20kPa压差分别高出1.14kPa和0.29kPa。
情况b.SCR出口NOx值A侧仪表检测结果为11mg/Nm3左右,B侧仪表检测结果为20mg/Nm3左右,而脱硫后烟囱出口测试值为40 mg/Nm3左右。
情况c.某电力研究院现场进行了相关测试,检测数值显示SCR出口的NOx在10mg/Nm3-20mg/Nm3之间,与CEMS监测的数值一致,同时氨逃逸表示数显示在1.5-2.5ppm之间,达到设计要求。
2、试验过程及结果分析
发生如上情况后,厂里立即组织设备部、发电部等部门技术人员进行了分析讨论,脱硝投运初期,出现该情况,一般由喷氨过量不均匀引起,一致同意开展调节喷氨阀门开度的试验。
试验前监测数值画面如下:
图1 A、B侧监测画面及阀门开度
图2脱硫后出口NOx监测画面
厂里初步将喷氨阀门开度关小,监测数值画面如下:
图3 A、B侧监测画面及阀门开度
图4脱硫后出口NOx监测画面
3、试验总结与分析
试验数据总结如下:
表2 试验数据
从上表数据可以分析:
(1).氨逃逸表测量不准确:A侧阀门开度由26.5%降到16.0%,脱硝效率由96.8%降到92.0%,但是氨逃逸只由0.332ppm降到0.168ppm。由计算可知,当试验时的阀门开度降低到16.0%时,脱硝效率依然能满足性能保证要求,喷氨量为初始的60.3%,消耗了92%的NOx,而初始值的39.7%的氨量与4.8%(96.8%-92%)进行了反应,明显喷氨过量,喷氨阀门开度过大;
(2).脱硝反应器出口NOx测试存在偏差和流场不均:脱硫后NOx数据较为真实,与SCR反应器出口的NOx偏差较大。烟气经过省煤器后的SCR反应器、空气预热器、除尘器、脱硫装置后,根据一般经验,脱硫装置里面的喷淋液有轻微的脱硝作用,烟气在经过一系列装置后混合地较为均匀,所以环保监测单位都以烟囱出口处的NOx值作为氮氧化物(NOx)是否达标排放的依据。
(3)喷氨量过大,多余的氨与三氧化硫生成硫酸氢铵,硫酸氢铵极易与飞灰粘结,粘结在空预器元件上,阻塞空预器,造成空预器压差增大。根据一般经验,硫酸氢铵是造成空预器阻塞的罪魁祸首,解决硫酸氢铵问题从硫酸氢铵的生成条件进行分析。
为此提出了以下建议:
(1). 立即进行喷氨优化调整试验,进行CEMS仪表的检查与标定,调整喷氨格栅,调节喷氨量,防止出现喷氨喷嘴堵塞的情况;根据脱硝出口NOx分布情况,调整氨的分布,实现脱硝系统喷氨优化,提高氨分布均匀性,促进SCR反应,降低氨逃逸。同时,氨逃逸表测量布置应符合HJ/T-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求,安装在烟道直管段,且烟气成分分布均匀的位置,所测数据应具有代表性,并保证监测仪表正常稳定工作,发现氨逃逸过高时,立即对SCR系统运行状态调整。
(2).增加自动喷氨系统,手动调节喷氨存在滞后性和误差,极易造成喷氨量过大,多余的氨得不到反应,造成氨逃逸,而生成硫酸氢铵;
(3)建议优化烟气流场,使烟气达到催化剂技术协议上的要求:SCR顶层催化剂入口烟气参数相对标准偏差为:速度偏差≤10%,NH3/NOx偏差≤5%,温度偏差≤±10℃,入射角偏差≤10°;
(4).实时观测脱硝运行情况,在合适的范围内降低喷氨量,保持空预器吹灰器和催化剂吹灰器正常运行,防止空预器堵塞严重,在270MW负荷下,A侧,烟气流量为427Nm3/h,B侧,烟气流量未619Nm3/h,烟气不均匀,且有更加不均匀的趋势,易造成催化剂磨损和积灰现象。A电厂经过减少喷氨和喷氨优化调整试验,同时加强空预器在线吹灰后,空预器堵塞已经得到缓解,计划利用机组停运机会,用专用高压水系统(冲洗压力达20MPa),对空气预热器进行彻底冲洗,清除积灰,疏通堵塞的空预器传热元件,确保开机后空气预热器后期运行稳定,保证脱硝装置正常运行,出口NOx浓度达到超低排放要求。
山东新泽仪器有限公司提供的CEMS-8000型烟气排放连续监测系统采用先进的紫外差分吸收光谱技术+抽取冷凝法,抽取式热湿法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度等多项参数,并将所有的监测参数传输至用户DCS系统,通过数采仪与环保部门的数据系统通讯。系统设备放置在分析小屋内,操作和维护方便;整套系统结构简单,模块化设计,稳定性强,运行成本低。
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